
9月11日,走進玉華煤礦機修車間,正見職工李師傅手握焊槍圍著一堆配件忙碌。經技術人員介紹得知,這些配件是今天剛升井的平滑靴,清潔過后由李師傅負責給平滑靴進行耐磨層堆焊。
平滑靴作為采煤機行走機構的重要組成部件,是主要易損件,因在日常生產過程中平滑靴底面與輸送機槽幫滑動摩擦,平滑靴的耐磨層會產生不同程度的磨損,在使用一段時間后需要對其零部件進行更換,更換時需要對滑靴進行拆卸,一方面不利于操作,延長檢修時間,從而影響生產效率。另一方面更換鑄造滑靴耐磨層成本高,而耐磨層使用的周期短,頻繁更換增加生產成本,降低設備開機率率。
為解決這一問題,礦井機電車間機修班組和工程技術人員查閱相關資料,結合生產實際開展研究試驗,針對高強度耐磨材料選擇使用和加工技術工藝,大膽設想、嚴謹試驗,最終提供出平滑靴耐磨改造“套餐”方案。他們根據耐磨層的尺寸,選取錳鋼材料,采用厚25毫米、長830毫米、寬150毫米的鋼板,通過焊接、打磨等方式,加工制作出平滑靴“耐磨套”并且能夠循環使用。
礦井推出的平滑靴耐磨“套餐”方案,加工流程簡約快捷,耐磨套件的強度硬度均達到原裝配件的質量標準。這項小創新、小改造成果投入生產使用效果顯著,經綜采隊和機電車間測算,每個月加工修復三個平滑靴,一年下來循環使用平滑靴就能節約成本30余萬元。
這一奇思妙想的成果,經過礦井大力宣傳介紹,激勵干部職工開動腦筋促創新,真正以過“緊日子”的實際行動,助推礦井挖潛力提效益,過上高質量發展的“好日子”。